圖紙簡介: 填料、曝氣盤等的安裝詳細圖。包括填料直接等。 投稿網友: muziquan 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:
本人是處理生化工藝的新手,想請教大家一些處理中遇到的問題,我們的原進水COD保持在200--300之間,經過厭氧塔,再經過氣浮池,再經過曝氣池,二沉池出水。一般像原進水200 300COD經過厭氧塔之后,出水的COD就已經差水多達標了,問題是好氧處理這部分,打個比方,曝氣池的出水COD正常的話在40 50 左右,再經過二沉池,外排出水COD也就在10--20之間,問題是這樣:二沉池有四個池四臺污泥泵,我們每兩個小時輪換污泥泵回流至曝氣池,一個班八個小時,四個池正好每個池的污泥都能及時回流,問題:污泥泵回流量打得大的話,曝氣池的COD就會增加,曝氣池的DO就會降低,二沉池的水面也會有細小的污泥懸浮~影響到出水水質~本人也試過把污泥回流上去以后,把回流量調小,這樣曝氣池出水和二沉池的出水COD明顯降低,但是曝氣池的DO會越來越低,這又是何解,怎么樣處理這兩方面的矛盾?
正在做調試,不知道污水生化池營養物投加量怎么計算,請問各位前輩,在污泥培訓階段各要加多少營養素到厭氧池和好氧池內,分別加的是什么藥物,我就知道面粉、紅糖、葡萄糖,尿素,磷肥(磷肥有好多種,加那種好?),還有其他更好的營養素嗎?怎么計算投加量的?
各位大俠好:我們處理的是生活污水,我們的工藝是AOO+沉淀池工藝,由于調節池來水量小,于是我們是每個班(8小時)向生化池進水40分鐘后,向生化池曝氣3小時,開回流泵1小時。每個班就這樣運行,現在氨氮是巫師幾,而我們需處理的標準是不超20,試問有哪些降低措施?
在生化系統中,氨氮相比COD更容易受到沖擊。這是因為在一般情況下,參與硝化過程的細菌只占總微生物數量的5%,而能夠降解COD的微生物能達到75%以上。因此,當污泥受到毒性沖擊時,硝化功能菌群的緩沖濃度有限,更容易受到影響。同時,研究還發現,季銨鹽對污泥濃度為
污水廠生化池在線監控的探討
污水廠生化池在線監控的探討.
我原來在武漢做設計,小區污水都是做化糞池的,現在到杭州來卻發現要做生化處理池,我想請教各位大蝦:污水生化處理池是怎么計算的?怎么選型?
最近遇到個問題,以前沒有仔細考慮過比如:在好氧活性污泥法及其變種發展工藝中起主要作用的菌種主要的都有哪些?說白了就是水處理效果非常好的時候,曝氣池中的優勢菌種都有什么??還有,比較常用的一些好氧工藝,接觸氧化SBR氧化溝BAF等厭氧工藝如:ABR\UASB(IC還有EGSB這3個應該差不多吧)\水解酸化\等的菌種又有哪些? 大家能提供一下自己的經驗分享一下么,非常感激!~
我們做了一個油田污水生化處理工程,采用的工藝是生物接觸氧化,水質概況是cod600mg/L,bod100mg/L,運行一段時間后,出現了幾個奇怪的現象:(1)生化池后幾級的水有時候出現紅色,且生化出水放置一段時間,也會慢慢變紅;(2)生化出水懸浮物含量(用0.45微米的膜測得)比進水高出很多,一般進水20mg/L,生化出水懸浮物卻達到了接近100mg/L,目前懸浮物的組成并不清楚,我們采用離心的方法處理污水,認為離心將細菌全部離心出來,然后測定離心產物的總氮含量,進一步反推懸浮物構成,認為懸浮物是細菌導致的,不知道有沒有其他更定量的手段確定懸浮物的組成(3)由于我們做的是油田污水,在開發生產過程中,會添加很多化學藥劑,目前有沒有什么方法或那位高手提供個方案,做一下藥劑對生化系統的影響評價,目前,我們已開展了搖床激活或抑制試驗。大家有興趣的或有思路的,請不吝賜教。我的qq61522463
水解酸化+接觸氧化工藝(200t/d)的污泥量咋算?處理的是醫療廢水哪位前輩指點一下!
你好!我廠采用SBR變形工藝IMC工藝處理煤制甲醇裝置污水,設計進水指標COD500-600、氨氮小于300,出水指標COD小于40、氨氮小于10、PH值6-9、SS小于50,春節期間已經出水達標,但由于生產裝置調試期間進水指標COD達到5000左右,氨氮1000左右,導致IMC池污泥受沖擊,雖然現在指標都已降至正常范圍有一個月左右的時間,進水氨氮不到10,COD150左右,進過一系列的調整后,COD 的降解效率仍然很低,且污泥的SV很差80%-90%,溶解氧偏高達到5-6,停止曝氣仍無明顯下降,請問怎樣盡快調整正常,謝謝!