1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1]。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
怎么能看出高壓斷路器的操作機構是彈簧儲能還是電磁儲能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V彈簧儲能和電磁儲能應用上有什么區別?
部分220kV變電站的少油斷路器采用CY3型液壓操作機構,目前斷路器運行時間大多為10年以上,其液壓操作機構的部分部件老化,導致運行故障。 1.油泵啟動頻繁 故障現象:斷路器液壓機構在沒有任何操作的情況下,規程規定油泵電機每天啟動的次數一般為1~2次。部分變電站多次出現CY3型液壓機構油泵電機啟動頻繁的故障,最多達到40次/天,容易造成電機損壞。 原因分析:管路接頭有漏油。一、二級閥鋼珠密封不嚴,從泄油孔滲油。油泵出口的高壓逆止閥有可能不嚴。如果機構在分閘狀態,油泵也啟動頻
35kV,110kV變電站用的真空或SF6斷路器彈簧操作機構的儲能電壓有沒有規定一定要交流或直流?我查不到儲能功率不知道選哪個電壓好?還有操作電壓直流就好是嗎?請大家幫忙看看。
我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,還有CT9的彈簧儲能操作機構,我知道CD10有機械防跳,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,沒有找到,請問,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎?
兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,在農網35kV變電所中,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,我局運行中的有68A、97.5A、98A三種。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,加工容易。② 可遙控操作和自動重合閘。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,要求大功率的直流電源。② 由于合閘電流大,一
請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘。謝謝!!!
有一臺ZN28A-2000/31.5的斷路器與一臺CD10-II/DC110V的電磁機構匹配出現的問題如下:1.合閘母線電壓在DC130V時ZN28A-2000/31.5才能有效合閘,斷路器行程和開距都達到要求,而在DC110時斷路器合不閘2.分閘線圈低電壓在DC90V時可以有效分閘。3.如果更換CD10-III機構
6KV永磁操作機構的斷路器要上傳溫度信號,聽說485通訊接口,只能傳64個接口,超過就不行?一個斷路器需9個點,如果好多臺斷路器超過485通訊接口極限,怎么上傳?另外,還有公用測控裝置和站用變測控裝置有什么不同?各種保護裝置通訊規約是什么,怎樣通訊,上傳信息?請各位高手幫心,謝謝!
斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化。
高壓斷路器液壓機構故障,主要發生在每年7~8月份氣溫較高的夏季。勝利油田變電站高壓斷路器配用的液壓機構有CY5,CY3,CYA幾種型號,以CY5型為例常見故障有:油泵頻繁啟動,壓力異常高,壓力異常低,油泵打壓時間長或打不上壓,拒動或拒合。 1.油泵頻繁啟動 在正常情況下,油泵24h啟動1~2次,油泵頻繁啟動是由于液壓系統內部泄漏引起活塞桿下降造成的。外部泄漏故障點明顯,容易處理,內部泄漏需仔細檢查。 (1)油箱油面下降到安全閥以下,觀察各排油孔及安全閥的滲漏,檢查油箱內裝配各排油孔是否滲漏。 (2)如裝配閥無漏點,應檢查油泵內部有無滲漏。將低壓輸油管拆下,觀察有無油從接頭處滲出,有則是高壓接頭逆止閥密封不良,應加以排除。 (3)如果合閘位置不漏,僅在分閘位置泄漏,可能是二級錐閥密封不良或工作缸活塞上密封圈損壞。更換密封圈或研磨、更換錐閥。
摘 要:根據SF6斷路器液壓操作機構常見的故障現象,分析了產生故障的原因,提出了相應故障處理的方法、步驟、注意事項及所應采取的預防措施。 關鍵詞:斷路器:液壓操作機構;故障;檢修; 寧夏固原變電所所采用的110kV斷路器是從河南平頂山開關廠引進的,并于1993年開始使用。下面就斷路器在我所使用中出現的液壓操作機構故障進行分析,并提出故障處理方法及預防措施。 1 液壓操作機構運行中常見的故障 液壓操作機構在運行中,常見的故障主要有:高壓油路滲漏、油泵自動打壓和控制回路故障、氮氣預壓力異常、壓力過高或過低等 1.1 運行中失壓導致零表壓 運行中,液壓機構壓力降到零時報出的信號有:"壓力降低"、"壓力異常",開關的位置指示紅、綠燈均不亮,機構壓力表指示為零,原因多為高壓油路嚴重滲漏:。此時,油泵啟動回路已被閉鎖(零壓閉鎖微動開關接點,將油泵控制回路斷開),不再打壓,機構壓力降到零,對開關的安全運行不利。如果萬一發生慢分閘,開關將可能發生爆炸。 處理
目前,供電公司高壓斷路器操作機構以液(氣)壓操作機構為主。操作機構的型號較多,操作機構的故障率也相對較高,且開關操作機構時常出現突發性故障。為幫助運行人員掌握開關操作機構故障的處理方法,下面將根據常用開關操作機構故障的不同類型,對故障的原因進行分析,提出探討性處理方案。 1 打壓電源故障的檢查處理 在變電站的站用電系統正常運行情況下,開關操作機構的打壓電源故障,一般是如下幾方面的原因: (1)操作機構箱內打壓電源小刀閘保險絲的容量不匹配,或是保險絲安裝不規范,造成保險絲熔斷: (2)打壓電源回路中的電磁小開關因故跳閘或故障; (3)打壓電源回路中,在變電站低壓屏上的小空氣開關或漏電保護器因故跳閘或故障; (4)斷路器操作機構的打壓電源回路中接線錯誤或是由于回路導線接頭接觸不良、斷線等。 開關操
110kV以上高壓斷路器,一般都配置CY型液壓操作機構。液壓機構體積小、功率大,但其故障率明顯高于彈簧和電磁操作機構。 筆者對近年遂溪供電分公司管轄配備液壓機構的斷路器故障進行了分析,發現引起液壓機構故障的主要原因有4個:(1)密封圈損壞;(2)微動開關失靈;(3)球閥密封不良;(4)油壓過高閉鎖。前3種原因是引起油泵頻繁打壓的主要原因。這4個原因引起的故障占總故障的88%以上,如果能解決這4個問題就能大幅度降低液壓機構的故障率。1故障原因的分析 1.1密封圈損壞
我廠用的DW6-35/400的斷路器,電磁機構老化嚴重,好象是CD2型的,請問現在有買的嗎?如果沒有用什么型號來替換啊???望高手指教啊!!!謝謝!!!
高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,適宜頻繁操作,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造、化工、冶金、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,受到了使用部門的普遍好評。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護。針對真空斷路器整體而言,真空滅弧室僅是一個組成元件,諸如操動機構、傳動機構、絕緣件等,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分。對于各組成部分的正常維護,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,盡可能地避免盲目的自信心理。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室、各零部件、組件要完整、合格、無損、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使
高壓斷路器彈簧操動機構
110kV及以上的斷路器除線路側斷路器為單相操作外(單相重合閘),其余均為三相操作,請問一下隔離開關是不是不需單相操作,全是三相機械聯動操作呢?有沒有哪本規范上有相關的規定?
天津市電力公司高壓供電公司武清變電站二期工程于2000-08-31投入運行,其220 kV斷路器采用的是西安高壓開關廠生產的LW15-252型SF6斷路器,該斷路器配置的操作機構為氣動操作機構。該型號斷路器運行至今發生過幾起故障,但都因處理及時,未造成嚴重后果。1 故障情況 (1) 2000年12月,武清變電站2245單元斷路器發生空氣壓力正常降低后,電動機運轉正常,但是操作空氣壓力升不上去,運行人員為了防止電動機燒損,將電動機電源開關取下。