新型的膜系統——生化處理回用水清潔生產工藝
印染廢水處理的一大難題,舊的生化法在脫色方面一直不能令人滿意。此外,PAV等化學漿料造成的COD占印染廢水總COD的比例相當大,但由于它們很難被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。針對上述問題,國內外都開展了一些研究工作,主要是新的生物處理工藝和高效專門細菌,以及新型化學藥劑的探索和應用研究。其中具有代表性的有:厭氧-好氧生物處理工藝、高效脫色菌和PVA降解菌的篩選與應用研究、光降解技術研究、高效脫色混凝劑的研制等。印染廢水處理單元的選擇系列(1)調節:對水質水量變化大的廢水,調節池應考慮停留時間長些。一般情況下后續處理單元為水解酸化或厭氧處理時,調節時不應采用曝氣方式攪拌混合。(2)混凝反應:廢水中含疏水性染料較多時,混凝反應工藝放在生化前面,以去除不溶性染料物質,減輕后續生物處理的負荷。印染廢水的常用處理方法可分為物理法、化學法與生物法三類。物理法主要有格柵與篩網、調節、沉淀、氣浮、過濾、膜技術等,化學法有中和、混凝、電解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厭氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
印染廢水脫色的處理方法
我公司目前的廢水水質情況是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至還不到 水量每天3000T運用的工藝是物化+酸化+生化 在物化前的調節池中運用強堿強曝氣現在還是不減少那位高手能指點下
我在實驗室用UASB+好氧流化床處理自配的染料廢水,進水COD在1000mg/L左右,處理效果不是很好,不能達標,而且最近好氧流化床上部出現白色泡沫,請問是怎么回事呢?另外,我覺得我的厭氧段的污泥量不夠,怎么給厭氧反應器補泥呢,以前我是直接加進去,可是一般是加多少第二天就跑多少,有人說先在小容器中用最優條件培養一段時間厭氧泥,之后在投加,那么培養厭氧泥的最優條件是什么呢?
DTRO膜是工業廢水處理技術的重點,在印染廢水處理中起到的作用非常之大。那么,DTRO膜如何應用在印染廢水的處理中呢? 一、DTRO膜單獨使用 在廢水零排放技術中,有一個重要概念就是分級處理。那么膜分離技術就是通過不同材料的孔徑差異來進行分級,不僅能夠減少膜污染,還能夠提高處理效果。分級過后的水還能夠被拿來重復利用,減少水資源的使用。膜分離技術在深度處理時有兩種技術納濾和反滲透,兩者都能夠充分去除廢水中的鹽分。 二、DTRO膜與其他技術組合使用 在進行印染廢水處理時,一般都和其他高鹽廢水處理技術一起使用。這不僅能夠降低水中的污染濃度,還能夠提高處理效果,盡量降低膜可能會帶來的污染。對印染行業來說在膜分離技術進行之前,混凝沉淀法就會先一步進行。兩者結合下來,處理過后的水也能夠重新被重復利用。 三、DTRO膜二次使用 經膜分離技術處理后的印染廢水,有一部分已經能夠可以重復利用,濃水部分按照最新的環保法要求,要求廢水處理。現在印染行業反滲透濃水的處理辦法多是通過D
稱取0.5g不同炭化溫度下的炭素于100mL磨口錐形瓶中,加入100mL印染廢水,在振蕩器上于120r/min、25℃下振蕩30min,過濾,測其吸光度值。炭化溫度從400℃升高至800℃,脫色率逐漸增大,其原因是在炭化過程中,花生殼中的纖維素和木質素分解,產生脫水、脫酸等反應,并形成芳核間的結合,隨后脫氫,大量芳核直接結合,形成二維平面結構,同時結合上-CH2-,形成三維立體結構,形成了發達的孔隙,使炭化后的花生殼炭素具有吸附性。炭化溫度再繼續升高到900℃,其脫色率反而下降了,原因是溫度過高,使花生殼中的纖維素碳化結節,阻礙了孔隙的形成。故炭化溫度選擇800℃。炭化時間從30min延長至150min,所得產品對印染廢水的脫色率逐漸增加,當超過150min后,脫色率隨著炭化時間的增加而減小,脫色率在150min處達到最大,此時,花生殼中的大部分非炭成分和碳水化合物已經去除,形成了一定數量的微孔結構。故炭化時間選擇150min.從炭化后的花生殼炭素脫色率可以看出,未經過任何處理的花生殼炭素的脫色率很低,原因是花生殼炭素還沒有形成發達的細孔結構,部分細孔堵塞。為了提高
小的新人,求教各位大俠:滌綸廢水的處理,我們采用的方法是 混凝沉淀+AO生物膜法+混凝沉淀+過濾。1.向別的項目學習,他們在工藝的最前邊加有三個玻璃鋼罐。不知道是做什么的,不像冷卻塔。2.O池是生物填料,要考慮消泡措施嗎
印染廢水是極難處理的工業廢水之一。這類廢水具有顏色深,COD、BOD值較高,組成復雜多變,排放量大,分布面廣,難降解等特點。1.活性炭:活性炭表面及內部都有細孔,具有很大的比表面積,可以有效去除廢水中的活性染料、堿性染料、偶氮染料。
最近考慮一個印染廢水 工藝如下進水 曝氣池,加藥 1沉池沉淀 然后 進入1號生化池-接著用泵打到2號生化池 然后進入2號沉池 氣浮進管網 2號沉淀池活性污泥回流至1號生化池。
采用動態微電解/水解酸化/好氧生化法為主體的工藝處理印染廢水。 工程運行結果表明:進水 CODCr 為2 160.0 mg/L,BOD5 為 613.0 mg/L,SS 為 310.0 mg/L, 色度為 560.0 倍, 氨氮為 38.0 mg/L 時處理后出水的 CODCr 為64.5 mg/L,BOD5 為 18.6 mg/L,SS 為 11.8 mg/L,色度為 35.1 倍,氨氮為 5.1 mg/L,可達到 GB 4287—1992《紡織染整工業水污染物排放標準》的一級標準要求。
是從別處收集來的
水量12000m3/d,水質COD:2000mg/l,BOD:500mg/l,色度:500倍,需要達到行標2級,外排市政管網。個人對于水解酸化+接觸氧化 及 UASB+SBR間猶豫。
我現在在一家環保公司下屬的一家制染公司的污水處理站做調試工作。該公司處理的廢水主要是布匹退漿廢水,因含有大量PVA,使該類廢水極其難處理。我所在的污水處理站所采用的是水解酸化+接觸氧化法處理工藝。 調試期間我也曾到其他同類行業污水處理站參觀過,他們采用的工藝和我所采用的工藝基本相同,但是我所在的處理站的污水處理效果卻不如他們的好,請問該方法處理該類廢水的時候,水解酸化池停留時間最低需要多長時間,才可以確保后續處理的接觸氧化有好的處理效果? 請高手指點~?。?!該廠污水排放量為200方/天,那么請問相應的水解酸化池需要建多大?需要何種類型的進水方式進水才可以確保有足夠的停留時間呢? 謝謝!
我實驗室在做印染廢水的深度處理實驗,用臭氧的高級氧化技術。我想買3g/h,或者5g/h的臭氧發生器,諸位看是否夠用了?打電話尋問了一些廠家,便宜的1250,貴的要3500。相差的太大了,心里沒底。不知道大概能花多少錢就能買到性價比比較高的產品。對功能的要求不高,能調節流量即可,最好自帶空氣泵,關鍵是要耐用,至少要撐到我做完實驗再壞。
各位路過的哥哥們,你們有誰做過酒精廢水或者淀粉廢水的處理。COD在4~5萬左右!有沒有實際案例,和小弟說說!我是新做這方面的!大家有沒有什么好的資料發來共享下唄!小弟在這里先謝謝大家了!
零價鐵處理廢水